襄陽高壓空壓機:很(hěn)多企業都有
襄(xiāng)陽空壓機。
襄陽(yáng)空壓機廠家分享通(tōng)常,10-100的額定(dìng)排氣壓力(Mpa)
被為(wéi)高壓空壓機。企業高壓空壓機(jī)潤滑(huá)油在運行(háng)過程中經(jīng)常進水,
對設備的安全運行是一大隐患。要查明進
水原因,
及時排除油中的水分。
一、故障分析
①高(gāo)壓空壓
機(jī)的出(chū)口管道上設有止回(huí)閥,當有高(gāo)溫高壓的濕空氣,
就會通過空(kōng)氣壓縮
機的排氣閥将高溫(wēn)高(gāo)壓的濕空氣排出,但是經過冷(lěng)器後仍(réng)會(huì)攜帶一定的油水成(chéng)分。
需要說明
的是,雖(suī)然高壓空(kōng)壓機的二(èr)、三級間冷
卻器和後(hòu)冷器都是裝有氣水分離器的(de),他們都是(shì)
用來(lái)分(fèn)離壓縮過程
中産(chǎn)生的水分,但實際(jì)上在運行過程(chéng)中(zhōng),
效(xiào)果(guǒ)并不是很理想。
其次,由于高壓空壓機待機時間相對較(jiào)長,排氣産生的濕氣(qì)就會聚集在管道和(hé)止
回閥周圍,這種情(qíng)況(kuàng)就會導(dǎo)緻
水回流(liú)到底盤内部,
使其潤(rùn)滑油含水量逐漸(jiàn)增加,從而導(dǎo)緻(zhì)
高壓空(kōng)壓機油位報警(jǐng)。
怎麼(me)樣才能(néng)說(shuō)明空壓機的排(pái)氣含(hán)水量嚴重超(chāo)标?要看(kàn)停機後(hòu)拆(chāi)除空壓機(jī)出口
管(guǎn)道時(shí),有沒有管道内有乳
白色液體流出。如發現有,
則(zé)是空壓機的排氣含水量嚴重超标。
②
根據空壓機的運行要求,空壓機應
有小的運行時間,防(fáng)止曲軸
箱内積水造成油位讀(dú)數誤差。水和油不
能混合,兩者共存
導緻油迅(xùn)速變質。運行時間一般(bān)不小于10分鐘(zhōng),應足以将空壓機加熱到氣化(huà)冷凝的水(shuǐ)分。
目(mù)前空氣壓(yā)縮機的運行時間為7
分鐘,顯然不能(néng)滿足要求(qiú)。
二、方法
①針對高(gāo)壓
空壓(yā)機潤滑(huá)油入口問題,技(jì)術人員(yuán)應及時(shí)更
換密封(fēng)良好的管道止回閥(fá),并在空壓機出口管道後安裝(zhuāng)
一台除水效率(lǜ)高的油水分離器。油水分離器内部用
濾芯過濾。
高溫壓(yā)縮空氣從入
口進入(rù)油水分離(lí)器後,
經旋風分離、慣性(xìng)碰撞
分(fèn)離和超細纖維過
濾直接攔截,通過排污口(kǒu)排出,脫水後的壓(yā)縮空氣
通過出口排(pái)出,滿足高壓
用氣的需要。
②油水分離(lí)器底(dǐ)部排污口設(shè)置自動(dòng)排污
電磁閥,自(zì)動排(pái)污
間隔(gé)為(wéi)2
分鐘,排(pái)污(wū)時間(jiān)為5秒。在不影響(xiǎng)高壓空壓
機正(zhèng)常運行的情況(kuàng)下,
通過增加分(fèn)離器的排污時(shí)間,可以有(yǒu)效(xiào)延長空壓機的運(yùn)行時間,以(yǐ)滿足空
壓機的運行(háng)時間要(yào)求。
試運(yùn)行後(hòu),空壓機自(zì)自(zì)動啟動
起防止了4.15-4.40兆帕,運行(háng)時間超過11
分鐘。